广州市阿波罗建材科技有限公司是国内著名的休闲洁具生产商。其生产基地位于广州经济开发区,占地8万平方米。所生产产品涉及按摩浴缸、蒸汽房、淋浴房等高级休闲洁具。
离散性的生产方式决定了阿波罗每天生产线上要生产众多个性化的、定制的、具有不同交付期限的产品。为了确实满足JIT的生产要求,对生产线上的半成品的跟踪管理是其生产部门的重要工作。根据阿波罗的生产现状,香港大学(HKU)电子商业科技研究所(ETI)和华南理工大学IBM技术中心于2005年7月引入RFID技术辅助其生产在线过程(WIP)管理。
在此试点项目中,我们沿着“成型 ― 装配 ― 试水 ― 包装”的流程,在4个控制点安装了4个RFID阅读器 (如下图所示)。同时,对完成成型后、进入装配工序的每一件产品,贴上一个RFID标签。当产品沿生产线流动的时候,通过安装在生产线的RFID阅读器,就可以知道每件产品的当前位置,以至更进一步推导其整个定单的完成情况。
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具体而言,产品在其他车间完成“成型”后,通过位于门口的RFID阅读器#1,完成RFID标签的初始化:即该标签与某定单下的某件产品关联在一起。当产品完成装配工序后,经过RFID阅读器 #2时,后台监视系统会自动记录产品的RFID号码,并更新产品的完成状态。当产品完成装试水序后,经过RFID阅读器 #3时,后台监视系统也会自动记录产品的RFID号码,以及更新产品的完成状态。同时,在RFID阅读器 #3处,还安装了一个QC平台。工作人员可以根据产品的试水情况指定产品是否为正品或返修品。对正品产品,经过RFID阅读器 #4后,产品下线进入包装区,并记录其下线时刻点。对返修品,进入返修区,完成手工修复和试水后,再回到RFID阅读器 #4,让系统记录其下线的时刻点。
总体说来,通过在生产线上安装RFID阅读器以及在产品上贴上标签,系统可以自动记录每件产品的所处位置,生产部门负责人进而可以透过该系统实时知道生产任务的完成状态,避免了频繁地去生产现场巡视或者询问。
欲了解更多详细信息,可以电邮至 xwwang@eti.hku.hk
附录:项目大事记
1. 2005年9月:现场考察
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2. 2005年11月:专家论证
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3. 2006年7月:硬件安装及测试
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4. 2006年10月:系统运行
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